
企业名称:华林特钢集团有限公司
改造设备:二次精炼炉(钢包)
现存问题:
1.钢包外壁温度偏高 ,热损耗大。
2.保温系统薄弱 、维修更换频率高。
3.钢水自然温降快,产生挂壁现象。
解决方案:采用节能新技术、新材料,优化耐火系统
和保温系统。


节能改造结束后,经过监测数据的采集及企业工程师现场论证,得出了无机复合绝热乳膏在12吨二次精炼钢包的节能改造中取得的成果。华林特集团公司高级工程师江华,亲自执笔书写实测报告,报告详细阐述了各项数据的由来,同时对钢包改造后的节能降耗对比数据进行详细对比说明。
其一,由于无机复合绝热乳膏出色的保温效果,将会缩短二次精炼的时间(从未改造前45分钟缩短为25分钟),经过非保温钢包2019年10月27-30日的吨钢电耗数据与节能改造的钢包2019年10月23-26日的吨钢电耗数据对比,结果显示节能改造后节能率达到36%左右;
其二,节能改造后大幅提升了钢包的保温性能(从未改造前8分钟降24℃改善到8分钟降10℃),延长了浇铸过程中钢水的凝固时间,降低了因钢水凝固造成的钢包损坏机率;
其三,无机复合绝热乳膏良好的绝热性,极大程度上缓解了钢水对钢包外壁的热冲击,降低了钢包被击穿的机率,极大的提高了企业生产过程中的安全性;其四,改造后,良好的保温性提升了钢包内耐火层的使用寿命,降低维修更换频率,节约大量人力、物力、财力。

